根據(jù)搗爐機(jī)技術(shù)的液壓原理和不斷改進(jìn)和實(shí)踐,,研究分析搗爐機(jī)液壓系統(tǒng)溫度過高的原因有以下幾點(diǎn):
①.油箱設(shè)置在高溫?zé)彷椛涓浇?,環(huán)境溫度高,,油箱散熱慢,。
②.液壓系統(tǒng)各種壓力損失(如溢流,、減壓等)產(chǎn)生的能量轉(zhuǎn)換大,,促使液壓系統(tǒng)溫度升高,。
③.油箱設(shè)計(jì)時(shí)散熱面積不夠,熱量散發(fā)速度慢,。
④.油液的粘度選擇不當(dāng),,過高或過低。以上幾點(diǎn)均會(huì)導(dǎo)致液壓系統(tǒng)溫度升高,當(dāng)油溫升高到75度以上時(shí),,搗爐機(jī)出現(xiàn)搗爐力不足現(xiàn)象,,使搗爐機(jī)停止工作,在油溫降低后在開始搗爐工作,。所以油溫得不到改善影響搗爐工作效率,,在一定程度上影響了電爐產(chǎn)量。
在搗爐機(jī)不斷的工作中(每天工作24小時(shí),,每5分鐘搗爐一次),,輪胎損耗不可避免。當(dāng)輪胎燒傷嚴(yán)重時(shí),,前橋兩側(cè)輪胎的同心度偏差大,,搗爐機(jī)出現(xiàn)行走時(shí)不平穩(wěn)現(xiàn)象,這將導(dǎo)致前橋使用壽命降低,,影響工作效率,。雙輪胎接地面積大,部分燒傷對(duì)其影響不大,,大大提高了整機(jī)的平穩(wěn)性,,保證了前橋的使用性能,減少了輪胎的更換頻率,,提高輪胎的使用壽命,。
從長(zhǎng)期的實(shí)踐使用情況來看,改進(jìn)后的搗爐機(jī)性能滿足了鐵合金電爐的搗爐需求,。搗爐機(jī)技術(shù)的不斷改進(jìn)完善將促使搗爐工作分配合理化,,在保證操作工人身安全的情況下,減少操作工的需求量,,降低人工費(fèi),;同時(shí)搗爐機(jī)液壓系統(tǒng)油溫控制在最高60度左右,保證了搗爐機(jī)的工作性能,,提高了工作效率,,穩(wěn)固了鐵合金生產(chǎn)產(chǎn)量。
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